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脫(tuō)硫石膏氯離(lí)子含量高(gāo)有哪(nǎ)些解決方案?
來源:幹(gàn)粉砂漿設備 發布時間:2022-01-22 瀏覽次數:2201次

  脫硫石膏的品質對減少汙(wū)染(rǎn)、保護環境(jìng)的意(yì)義重大,直接(jiē)影響脫硫(liú)係(xì)統的經濟運行指(zhǐ)標。而吸收塔(tǎ)漿液氯(lǜ)離子(zǐ)濃度對石膏品質影(yǐng)響巨大,本文針(zhēn)對某電廠脫(tuō)硫石膏氯離子含量高(gāo)的危害情況(kuàng)進行分析,介紹了一係列常規調整(zhěng)手段(duàn),探(tàn)討出真空皮帶脫水機換型(xíng)改造、脫硫工業水水源改(gǎi)造、優化廢水係統運行等方案,對降低吸收塔漿液氯離子濃度,改善(shàn)脫硫石膏品質將起到明顯效果。

  一、概述

  麵對日益趨(qū)緊的環保形勢,石(shí)灰石-石(shí)膏濕法脫硫係統(tǒng)的副產物———脫硫石膏的綜合利用環節受到各級領導的高度關注。決定石膏質量的(de)吸收塔漿液的品質,一方麵決定著脫硫係統(tǒng)的(de)安全穩定(dìng)運行(háng)及設備壽命,另(lìng)一方麵也決定著石膏的“出路”和企業麵臨的環(huán)保壓力和環保風險度。

  二、問題現狀

  1、某電廠立足“脫韁治困”,避免淪為“僵(jiāng)屍企業”,多方籌煤降低燃料成本,入爐煤多達十(shí)幾個煤種,燃煤參數與原設計煤種大相徑庭;同時大量進行高硫煤、煤泥的配煤摻燒,例(lì)如某些高(gāo)灰分煤(méi)的氯元素(sù)含量可達一般煤種的4倍,燃煤中含有的氯元素比例(lì)大幅增加,燃(rán)燒後隨煙氣進(jìn)入到脫硫係統。由於脫硫係統工業水、工藝水的反複循環使用,氯離子在吸收塔漿液中逐漸富集,吸收塔漿液氯離子含量不斷升高,乃至(zhì)嚴重超標。

  2、該廠脫(tuō)硫工業水及工藝水源采用機組冷水塔內的循環冷卻水,水(shuǐ)中氯離子含量在550mg/L左右,這將促使漿液(yè)中(zhōng)氯離子富集更(gèng)加急劇。

  3、脫硫廢水係統不能嚴格按照(zhào)設計(jì)和生產要求足量排(pái)放係統(tǒng)產生的廢水(shuǐ),是導致漿液係統中氯離子富集的另一主要因素。受設備健康(kāng)水平、運行調整等因素(sù)製(zhì)約,該廠廢水處理量月均(jun1)值僅為6~7m3/h,遠遠低於15m3/h的(de)設計(jì)排放指標。去年年底,脫硫廢水係統因設備故障間斷投運期間,吸收塔漿液氯離(lí)子濃度一度達(dá)到26000ml/L,石膏中氯離子含量達6000ppm以(yǐ)上,強烈的腐蝕性及嚴重影響(xiǎng)了脫硫係統的正常運行。

  三、解決方案

  石膏氯離子高,根源在(zài)於吸收塔氯離子(zǐ)濃度超(chāo)標。可以采取的常規措施有:

  ①對吸(xī)收塔漿液連續脫水(shuǐ);

  ②維(wéi)持脫(tuō)硫廢水處理(lǐ)係統最大(dà)出力(lì)連續運行;

  ③漿液置換(huàn)。

  其(qí)他技術改造措(cuò)施有:

  ①真空皮帶脫(tuō)水機換型改造;

  ②優化脫水皮帶機的石膏及濾布衝洗水;

  ③脫硫水源改造;

  ④廢水係統改造。

  1、對(duì)吸收塔漿液連續脫水

  因該電廠摻燒高硫煤比例過大,吸收塔入口二氧化(huà)硫(liú)濃度均值已經處於設計值的1.7~1.8倍,供漿量處於設計水平的2.5~3倍,為保證漿液密度,脫(tuō)水能力(lì)已經運(yùn)行在上限。

  2、提(tí)高(gāo)脫(tuō)硫廢水處理係統能力

  石灰石-石膏濕(shī)法脫硫係統的廢(fèi)水處理係統處理水量僅按脫硫係統水平衡及電廠(chǎng)入爐煤(méi)硫份設計值含(hán)量等因素進行設計(jì)。該電廠因煤種變化、硫份變化導致廢水處理需求增大,即(jí)使達到原(yuán)設計(jì)排放能力,也難以控製石膏漿液及石(shí)膏中的氯離子含量滿足要求。

  3、漿(jiāng)液置換

  漿液(yè)置換,屬於急(jí)救措施,迫不得已(yǐ)時可以臨時利用,見效快。因受到排放場地的限製,短期使用尚可,不能有效地控(kòng)製吸收塔中氯離子(zǐ)濃度的增長。

  4、真空皮(pí)帶脫水機換型改造

  石膏中的氯離(lí)子易溶於水,因(yīn)此降低石膏中的自由(yóu)水分濃(nóng)度可以在一(yī)定程度上改善石膏中(zhōng)氯離子含量。該廠鑒於脫水現狀,先後將原有脫水機換型為DG34/2000型真空脫水機,脫水性能有較大程度改善,石膏中氯離子含量有一定程度的(de)減少。因大量高(gāo)硫煤(méi)及煤泥摻(chān)燒,吸收(shōu)塔入口(kǒu)硫(liú)嚴重超標,石灰石(shí)漿液供給量過大,石膏產物大大高(gāo)於設計值。石膏漿液中細小顆粒比例升高(塔內還未長大的石膏晶(jīng)體小顆粒),阻塞了皮帶(dài)機濾布(bù)的濾水通道,使漿液中的水(shuǐ)不容易從濾布孔隙分離出(chū)來,脫水效果依然不理想。

  5、優化脫水皮帶機的濾餅、濾布衝洗水

  真空皮帶脫水(shuǐ)機換型改造前,因石膏含水率過高,運行人員不敢投運濾餅衝洗水及濾布衝洗水,以免增大石膏含水率。真空皮帶脫水機換型(xíng)改造後(hòu),考慮脫硫工藝水氯離子(zǐ)含量偏高(550mg/L左右),為最大限度(dù)發揮濾(lǜ)布衝洗水的作用,特地(dì)接入一路生活(huó)水水源(yuán)作為濾布及濾餅衝(chōng)洗水。投運後,降低氯離子效果不甚明顯。

  6、脫(tuō)硫(liú)水源改造

  該廠脫硫(liú)用水一直使用廠區(qū)工(gōng)業水,廠區工業水源取自機組冷水塔內的(de)循環冷卻水,機組循環水冷卻水氯離子在550mg/L區間範圍長周期運行(háng)。正常情況下,脫硫係統每小時耗用水量(liàng)約(yuē)150m3左右,無疑,廠區工業水中氯離子含量高,是造成該廠脫硫石膏氯離子含量高的主要原因之一。該廠循環水補(bǔ)水來自城市中水,中水來水氯離子隨(suí)著季節不同會有所變化,通常(cháng)處於160mg/L左右範圍變化。因循環(huán)水濃縮倍率(lǜ)在(zài)3.5倍上下,因而機組循環水冷卻水氯離子會達550mg/L,甚至更高。改造方案:在主廠現有石灰預處(chù)理清水池處,安裝清水輸送泵,輸送到脫硫係統用水管道處對接,保留原水係統做緊急備用。對脫硫係統用水水源進行技改後,水源更換為中水來水通(tōng)過石灰(huī)預處(chù)理後(hòu)的澄清水,氯離子含量降低(dī)為現有工業水的1/3~1/4範圍,氯離(lí)子降至160mg/L左右範圍。將大大

  改善(shàn)吸(xī)收塔漿液品質,提高石膏脫(tuō)水效(xiào)果,促進石膏品質穩定。同時,脫硫係統水源改造後,漿液中氯(lǜ)離子狀況大大改善,將大幅降低廢水處理需求量。

  7、廢水係統改造(zào)和維護

  鑒於板框壓濾機存在經(jīng)常拉(lā)板拉不開、濾布衝洗不正常等問題,對其進行更換。在真空皮帶脫水機的氣液分離器底流管道上(shàng)設置一路旁路(lù)接送到廢水緩衝箱,脫硫廢(fèi)水取(qǔ)自(zì)真空皮帶機濾液,含泥量大大減少、顆(kē)粒物減(jiǎn)小,大大改善(shàn)了廢水處(chù)理係統運行條件。

  四、結論

  縱觀火電行業經營(yíng)形勢,電煤市場很長一段時期難以改觀,混煤(méi)摻燒態勢(shì)將依然故我,吸收塔入口含硫量依舊會持續(xù)現狀。基於此,唯有堅(jiān)持不(bú)懈(xiè)的(de)落實以上解(jiě)決方(fāng)案,並不斷(duàn)探索新(xīn)技術(shù)、新方案,進行(háng)技術革新,不斷優化吸(xī)收塔漿液品質,徹(chè)底脫硫石膏品質,氯離子超標問題將徹底解決,由(yóu)此帶來的環(huán)保壓力將不複(fù)存在。

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